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给水泵调速系统的故障分析及处理技术(二)

作者:xingyang                         时间:2010-12-02

轴承及轴承相关技术文章(轴承型号查询网提供) 关键字:轴承,   3、液调泵的性能试验  为查找故障原因,对该泵进行了特性试验,采用常规试验方法。试验前校核了相关表计。  试验时,各工况负荷见表1。通过液调泵提升压力后的给水尽可能通过流量孔板,以减少试验误差。各减温水尽量少用,并给予相应修正。在此基础上抄录相关数据。  4、故障分析  试验时,手动操作勺管,流量没有波动,电流稳定,平衡压力正常,说明泵轴不存在窜动现象。电动机工作正常,液力联轴器在各负荷点能正常运行。根据负荷调节的需要,每当操作手操器时,流量都发生了很大的变化,要控制在要求流量下,比较困难。勺管行程从61mm变化到71mm时,流量从284t/h变化到430t/h。从图1看出,整个调速系统的线性较好但是曲线较陡,开度每变化1%,流量变化11.23t/h给水泵流量的大小,决定于给水泵的转速。泵轴安装于液力联轴器的涡轮上,而涡轮的转速决定于勺管的回油量。如果单位行程内的回油变化量过大,将严重影响给水泵流量的稳定。为此,应减小勺管回油量的变化率。  4.1放大系数K   勺管的最大行程为110mm,最大流量为440t/h根据表1,流量从284t/h变化到430t/h,行程从61mm变化到71mm。  K=dg/dμ=αmax/Gmax?dG/dα=(110/440)?[(430-284)/(71-61)]=3.65   则曲线的倾角为74.7b,说明曲线较陡,这是引起液力联轴器调速性能不稳的主要原因。要改善液力联轴器调节性能,就要解决好勺管回油量的变化量,使得在相同开度变化量的条件下,回油量减小。  4.2凸轮  把拆除的老凸轮重新安装,投运后,发现对液力联轴器调节性能的改善作用不明显。为此,在加上凸轮同时,改变凸轮型线,使之适应负荷调节的需要。即在50%负荷以下,使凸轮型线较陡;在负荷经常调节的区间,凸轮型线较为平坦;其余负荷区间的型线也较陡。  4.3减小齿条与齿轮传动比  液力联轴器调节时,凸轮带动齿条上下运动,齿条再带动齿轮,齿轮继而带动扇形齿轮,从而引起勺管开度的变化,调节给水流量。勺管的调节是通过扇形齿轮转动来带动的,齿条传动与扇形齿轮同轴的齿轮。减小齿条与齿轮传动比,即增大齿轮直径,延长齿条长度,保证勺管的开足与关严。减小了齿条与齿轮传动比,即同样行程的凸轮,扇形齿轮的开度变小,勺管的回油调节量变小,从而减小了给水流量的波动。  5、处理方式及结果  根据以上分析,采取了相应的措施。首先考虑增加凸轮,如果增加凸轮无效,则考虑采用电脑调节等措施。增加凸轮的难度相对较小,易于实现,并对凸轮的型线进行了改进。根据机组正常运行的负荷区间,考虑在50%负荷以下,凸轮的型线较陡;在50%~100%负荷下,相应的型线较为平坦。在低负荷时或开机过程中,由于需要开启给水泵再循环阀,水泵也可以维持较高的流量。增加凸轮并改进型线后的流量及相关参数见表2。  恢复原凸轮后对勺管本身无多大影响,勺管行程在(60~70)mm处,斜率仍为3.45。根据表2,通过凸轮型线改进后,整个调速系统(包括手操器)的斜率为100/440?[(416-274)/(71-48)]=1.4,倾角为540,倾角大幅度降低,基本满足了负荷调节的需要,如图3所示。机组通过上述改造后运行正常。  6、结束语  液力联轴器一般都带有凸轮,有时为了防止凸轮卡涩而取消了凸轮,由于对勺管的调节特性认识不清,投运前对调速系统又未做静态、动态流量特性曲线试验,投运后就可能出现调节性能不好,还可能造成泵轴发生疲劳断裂。一旦发现给水泵流量波动大,就要及时找出故障原因,采取相应的防范措施。
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