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自动化制造系统清洗站

作者:xingyang                         时间:2010-12-02

轴承及轴承相关技术文章(轴承型号查询网提供) 关键字:轴承,塑料机泵   一、摘要:     本文将针对工具机或塑料射出成型机常见的异常问题-晨动与噪音,作异常现象的诊断工作,配合CNC实验室的频谱分析仪(Spectrum Analyzer),以加速规和分贝计作感应器,除了找出若干的问题点,并成功的将马达支撑架的径向振动量由38mg降到6.7mg(在马达一倍转速下),噪音计所量测到的音压准位(Sound Pressure Level)由原来的91.8db降到82.5db。在振动量上改善5.2倍,噪音减少9.3db。(注:改善二倍为减少6db)  本文将陈述整个振动与噪音诊断的过程,并将建议几个改善方案。此些改善方案将在日后做机台实验测试,以期能得更佳的音质与机器性能。  二、振动与噪音的来源  机器所产生的振动与噪音原因甚多,随著机器与应用范围的不同,很难分析归纳出一套完整的规则,需凭经验多方评估之。通常机械所产生的振动与噪音原因如下:     1.机械元件装配欠佳:        转动轴的连接发生未对准或不对心的问题,皮带装配过松、齿轮接触偏斜,皆会产生振动和不必要的噪音。  2.机械元件不平衡或损坏        齿轮、轮叶片、主轴的质量分配不均匀,会在径向产扛不平衡的振动量。而okb轴承中的滚珠受损,或内、外圈轨道有凹痕、异物等情形,皆会产生振动和噪音。  3.热变形造成精度丧失:          以工具机的球螺杆而言,若预拉值不够,当持续运转时,温升热变形将使球螺杆弯曲,而使磨擦加大,亦会引起振动。  4.外力造成强力振动:  由于外力的激振源?成物体的强制振动,可以找出激振源来排除。  三、马达与油压泵之振动特性:     1.马达:  图1马达与油压泵的配置图塑料成形机的马达与油压泵之配置如Fig.1所示,马达轴与油压泵okb轴承靠联轴器(Couping)来联接。马达的转速约为1170rpm,相当于1170/60=19.5Hz。故正常马达的振动特性为在径向产生,一倍转速的振动速号,并在其倍频(1×转速、2×转速、…n×转速)产生谐波(harmonic wave)。  2.油压泵:  目前射出机所使用的油压泵为轮叶式(Vane)油压泵,其特性如Fig.2所示。  Fig.2所示A.B两图呈偏心,A回转而B固定。A图上的转叶,可在槽中自由的移动。轮叶亦会因离心力的作用而与外壁接触,产生碰撞(Impact),而发生振动。故当油压泵的轮叶数为n片时,马达转一圈时,其完成n个周期,故泵的振动皆发生于n倍的转速。故目前射出成型机所使用的油压泵而言,为12片之轮叶,故其振动发生于12倍转速下,和12倍转速的倍频(24倍、36倍、48倍……)谐波上。  四、塑料射出成形机的振动和噪音量测:  图3实验量测架图针对机台作测量,并于在线找一音质好机台作比较。以频谱分析仪(Hp3566A)来测量,分别将加速规(Accelermeter)置于马达支撑架的径向与轴向位置,并加上分贝计量测主要噪音的频率,量测位置如Fig.3所示。因工厂白天环境噪音过大,无法真正的测量到油压泵的振动噪音,故选择量测时间为厂内停机时后,约晚上8:00~10:00左右。  Fig.4显示实验量测的原始振动量与噪音值。由图可知无论任何机台的振动和噪音值皆1170rpm发生在12倍转速处(─────×12=235.5Hz)与12倍频谐波(24f、36f、48f……72f,f为60马达的转速)。此现象非常的“明显”与“规律”,证明噪音的来源大都来自油压泵的叶片拍打油压之声音。另外我们可以在Fig.4所示分贝计的讯号上,看到在频率1-3附近,可看到一明显的波峰值,此值经证明为马达切割磁力线所产生的高频噪音,此情形己经换马达而获得改善。Fig.4亦显示了一趋势,分贝计所量到分贝值较大处对相应频率的振动值亦较大。若能改善振动的话,则亦能减少噪音的发生。亦即在此案例下,振动→(相关性)←噪音。  (a)径向  图4 LK机型的原始振动量  (b)轴向讯号  (c)分贝计               1.马达与油压泵之频率反应图\fs24 (FRF)   图5 FRF实验示意图塑料射出机所用马达为19.5HZ的转速频率,根据以上的分析,在其倍频和12倍的倍频都会有较大的振动量,故我们将藉由敲?来敲得整系统的Freguency Response Function(FRF),以确认是否会因“共振”引起较大的振动量。  在求FRF的模态测试中,实验设备图如Fig.5所示,主要是要求得油压泵的振动响应行为。      1.FRF结果:      由Fig.6的油压泵频率涵数响应图得知在23HZ有一明显的波峰值,此23HZ的波峰值与马达的转速频率20HZ非常接近,在振动行为上会发生所谓“共振resonance”的现象,造成油压泵的转轴在径向会有很大的振动量,进而使得油压泵在12倍的转速下,叶片拍打油的声音亦会增大。若能将23HZ的波峰往较高频处移动,亦即向右移,使其远离转速频率,将可使噪音值改善。  五、改善方案:      根据前述的分析,SQP21之油压泵悬挂于马达上,造成马达转速频率(20HZ),接近于共振频率(23HZ),基于此特性,在改善的过程中,即着重于改善油压泵的支撑刚性,使得共振频率能够远离转速频率。一般而言,噪音问题的传递路径可分为二大类。一为Air Born(经由空气传递),另一为Structure Born(经由结构传递)。其与频率高低的关系如下:   以此次油压泵的声音过大而言,12倍转速频率为12×19.5HZ=235HZ,属于400HZ以下,且由图四观察来看,噪音与振动有相对的关系,故拟从结构改善着手。为了确定改善结构对振动与噪音的“有效性”,可从质量法与刚性法来着手。  (A)质量法改变结构共振频率降低振幅需尝试不同质量大小与位置  (B)刚性法补强位置要正确需对模态特性有初步了解需配合敲击验Stittness刚性  由于马达与Pump安置于机架中,其中还有油压管路的分布,较难用质量法来确认,采用刚性法来确认。  改善结果:  图7支撑改善示意图将泵的支持方式加上一支撑栓和一橡皮阻尼器(Rubber Damper),如Fig.7所示。        改善前后之径向、轴向振动量与分贝计所量测到噪音值如Fig.8所示。(量剂moter+SQ P21之PUMP)。在径向的振动量方面,在一倍转速下振动量由38mg下降到6.7mg,而在12倍转速之轮叶拍打振动量从50mg改善到6.0mg。相同的轴向的振动量上,一倍转速己从10.1mg改善到9mg,在12倍转速下的振动已由37mg下降到21.5mg。  另外Fig.9显示了改善前、后以分贝计所量测出来的音压准位\fs24 (Sound Pressure Level),已经由原来的91.8db降到改善后82.5db,在声音的质量上已经获得很明颢的改善。亦足以证明本次从振动的观点来解决噪音问题,能够获得有效的改善。  六、结论  (一)油压泵支撑架的最佳位置选择:      在刚性法中提及加入一刚性物体,来改变系统的特性,可有效的改善音质。但支撑栓的放置地点,刚关系著支撑栓对pump的灭振效果。吾人曾经在计算机上建立了一简单的有限元素模型,来测试支撑栓对系统刚性的影响。如Fig.7所示,当距离d渐渐变大时,整个系统刚性变强,自然频率亦随之上升,故在支撑栓位置对噪音的改善关系上,有待实验测试之!  (二)阻尼层(damper)的被覆:      利用阻尼(damping)的效应,可降低振动的振幅。由于轮叶式的油压泵,为一离心且偏心式的旋转轮叶,其振动量直接应在油压泵的外壁上,且局部区域振动量最大。   市面上所售之“隔振漆”,可涂抹于油压泵的外壁,来控制振动量。其利用涂抹的厚度来控制阻尼值,但必须考虑到其热传问题。  (三)油压泵之支撑栓的设计可作适当的改善,例如加大支撑栓的尺寸(外径),可提高系统的刚性。  (四)此次改善,在马达支撑架上的径面振动量,已从一倍转速下的38mg降到6.7mg,改善了82%,噪音值从91.8db降到82.5db,而测量出91.8db之音量是在晚上工厂停机所测量,82.5db测于白天量测.已有受到工厂环境噪音的影响,但仍小于91.8db。 【MechNet】
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