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电杆排杆与焊接技术的改进(一)

作者:xingyang                         时间:2010-12-02

轴承及轴承相关技术文章(轴承型号查询网提供) 关键字:轴承,   输配电线路的架设是电网建设中的一部分,而电杆的排杆、对接与焊接是线路施工中一项重要的生产流程,也是关系到整个工程施工质量、施工进度的重要环节。  架空电力线路建设施工中,直线杆一般采用水泥单杆,利用现浇混凝土套筒基础与电杆连接,它的优点是强度高,经久耐用,占地少,方便农业机械化耕作。随着社会经济的发展,人民生活水平的不断提高,目前农村房屋的楼层一般为2~3层。电力线路与房屋及“三线”的交叉跨越不可避免,这就要求提高电力线路杆塔高度,如今直线杆已普遍使用24m、27m、30m水泥杆,水泥杆直径大,整体重量达到7~8t,必须分节加工,每棵电杆的接头数量少则3个,多则5个,而焊接质量的优劣将直接影响到电力线路安全运行。过去水泥杆的排焊都是采用挖坑式的排焊法(简称挖坑法),但焊接后常会因水泥杆弯曲度超标而返工,而且还额外地增加了土方施工,费工费时,对城区道路、绿化环境及农田、作物等造成较大破坏。  1传统方法存在的问题  首先,工人劳动强度大,效率低。采用挖坑法焊接水泥杆的地下部分时,焊工必须蹲在坑里面,采用仰焊接方式,且易受到焊工水平的制约,而身体又无法伸展,苦累不堪。焊接时产生的有害烟雾沉积在坑内,对人体的危害很大,使焊接工作不能连续进行。  其次,增加了额外的土方工程量,使农田土层遭到破坏。焊坑还土后,破坏了农田原土层,老百姓意见很大,使得群众工作难度加大,同时也增加了工程赔偿费用,使供电企业经济效益减少。  第三,焊接弯曲度大,质量难以保证。过去水泥杆的调直是用泥土做垫层,由于泥土是松软的,虽然施工时确已调直,但泥土垫层的游动,难免使得电杆有下沉、让位的现象,而且焊接时焊缝受热不均也会使水泥杆弯曲,造成返工。根据统计资料:每焊接20个接头,就有1个弯曲度超标,而返工1个接头大约需要排焊1个接头2~3倍的时间。  第四,地下水位高(江苏如皋地区地下水位在0.8~1.0m左右)。夏季施工水田较多,水田焊坑积水无法解决,只有安排专人进行排水处理。冬季施工土壤冻结,开挖焊坑困难。  第五,气候环境的困扰。夏天40℃左右的高温,焊接人员在水田施工中还要穿长筒靴、防水衣裤,很容易发生人员中暑。  例如,2006年如皋供电公司在110kV龙河变整个线路配套工程中共有水泥杆104棵(27m的62棵,24m的24棵,21m的18棵,接头共338个),全部工程工期只有85天,当时正值夏季施工,水田较多,焊坑开挖难度大,仅排杆、焊接这一施工过程就花费了24个辅助工、6个电焊工、4名技工28天时间。因为接头弯曲度超标而返工12次,也就是说,大约花去5天的时间返工处理接头。  2对策措施  针对开挖式排焊接存在的以上问题,如皋供电公司抓住主要因素,从以下几个方面制定了相应的解决措施:  消除土方施工:增加支架高度,消除了土方施工,利用小扒杆,调直水泥杆。  改善工作环境:采用地面焊接以改善通风,降低疲劳,避免土方施工,减小对环境的破坏。  消除水泥杆变形:在电杆支撑底槽安装okb轴承,并可调节水泥杆,均匀转动焊接。  解决电杆的调直:利用千斤顶并配以左右及上下调节螺杆,方便调直。  消除电杆下沉:加大底座底面积,增加受力面积。  提高焊接工艺:加强焊工焊接技能的培训,焊接方法改为全平焊。
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